火電廠多水源補(bǔ)水循環(huán)水系統(tǒng)污染分析及應(yīng)對策略
【蘇州水處理設(shè)備http://】某火電廠循環(huán)水系統(tǒng)有多種補(bǔ)水水源,其中之一為鋁冶煉廠蒸汽凝結(jié)水。由于在生產(chǎn)過程中發(fā)生液堿漏入凝結(jié)水系統(tǒng),受污染的凝結(jié)水又回用補(bǔ)入循環(huán)水系統(tǒng),導(dǎo)致該火電廠循環(huán)水受到污染。通過采取科學(xué)合理的應(yīng)對處理措施,循環(huán)水水質(zhì)恢復(fù)正常,未造成設(shè)備腐蝕、結(jié)垢等不良后果。
工業(yè)企業(yè)是用水大戶且絕大部分都為工藝?yán)鋮s用水。以火電廠為例,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)用水量幾乎占整個(gè)火電廠用水量的90%以上。目前,越來越多的濕冷火電機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)使用再生水等多種水源作為補(bǔ)充水,超純水設(shè)備由此循環(huán)水受到污染的風(fēng)險(xiǎn)也同時(shí)增大。
循環(huán)水發(fā)生污染后,若處理不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致凝汽器和各種換熱器發(fā)生腐蝕和結(jié)垢。凝汽器發(fā)生腐蝕會(huì)引起冷卻水管穿孔、開裂,從而增加了設(shè)備的檢修次數(shù),使設(shè)備的使用壽命縮短并使發(fā)電成本增加。而凝汽器結(jié)垢會(huì)導(dǎo)致?lián)Q熱器的熱交換效率降低,發(fā)電能耗增加,如果需要停機(jī)清洗換熱器則經(jīng)濟(jì)損失更大。因此,采用快速有效的應(yīng)對策略處理循環(huán)水系統(tǒng)的污染非常重要。
1 機(jī)組及循環(huán)水系統(tǒng)概況
某火電廠2臺(tái)300 MW亞臨界燃煤自備濕冷發(fā)電機(jī)組為鋁冶煉廠提供電力和工藝用蒸汽,其循環(huán)水系統(tǒng)以處理后的制藥廢水回用水、地表水以及鋁冶煉廠蒸汽凝結(jié)水(以下簡稱凝結(jié)水)作為補(bǔ)充水水源,每臺(tái)機(jī)組補(bǔ)充水量約為500 t/h,其中凝結(jié)水水量約80 t/h,其余為處理后的廢水回用水和地表水。循環(huán)水各補(bǔ)充水水質(zhì)見表1。
從表1可以看出,凝結(jié)水的水質(zhì)好于其他2種水源水質(zhì),但凝結(jié)水易受鋁冶煉廠某些工藝過程的污染。根據(jù)各換熱器材質(zhì)(見表2),對循環(huán)冷卻水采用加硫酸、水質(zhì)穩(wěn)定劑和加殺菌劑的方法進(jìn)行處理。
2 循環(huán)水污染情況
2018年3月6日發(fā)現(xiàn)2號(hào)水塔循環(huán)水外觀異常,混濁且呈灰白色,而1號(hào)水塔水質(zhì)正常。根據(jù)循環(huán)水外觀及補(bǔ)充水水源分析認(rèn)為,最大的可能是鋁冶煉廠受污染的凝結(jié)水補(bǔ)入了2號(hào)水塔,造成整個(gè)2號(hào)水塔循環(huán)水的污染,鋁冶煉廠反饋信息也驗(yàn)證了上述分析。
取2號(hào)水塔循環(huán)水和凝結(jié)水水樣進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水酚酞堿度超過30 mmol/L,循環(huán)水水質(zhì)主要控制指標(biāo)也有多項(xiàng)異常(見表3),表明2號(hào)水塔循環(huán)水受到了較強(qiáng)堿性物質(zhì)的污染。循環(huán)水中的COD和氨氮并未超過《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978— 1996)要求,分別為36.8、0.1 mg/L。
3 循環(huán)水污染應(yīng)對及處理
在切斷污染源的同時(shí),根據(jù)堿性污染源和循環(huán)水的水質(zhì)采取了相應(yīng)措施。(1)加大硫酸和緩釋阻垢劑加入量,降低循環(huán)水結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn);(2)加大2號(hào)水塔排污量和補(bǔ)水量,將受污染的水盡快置換排出;(3)為避免循環(huán)水中的懸浮物沉積在凝汽器管內(nèi),造成凝汽器結(jié)垢和垢下腐蝕,連續(xù)運(yùn)行2號(hào)水塔凝汽器膠球清洗系統(tǒng)。
3月7日,對2號(hào)水塔循環(huán)水主要水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行了分析(見表4),全堿度降至6.7 mmol/L,水質(zhì)基本正常,2號(hào)水塔循環(huán)水外觀也逐漸恢復(fù)正常。
4 循環(huán)水污染分析
1)凝結(jié)水污染原因分析
鋁冶煉廠部分原材料(氧化鋁)是由粉煤灰提煉而得到。在提煉過程中,粉煤灰和液體氫氧化鈉混合,通過蒸汽加熱發(fā)生反應(yīng),可將粉煤灰中的硅脫除,然后進(jìn)行后續(xù)工藝過程。在脫硅過程中,發(fā)生堿液泄漏到蒸汽凝結(jié)水中。將其用作循環(huán)水補(bǔ)水,導(dǎo)致循環(huán)水發(fā)生污染。
2)循環(huán)水污染機(jī)理分析
循環(huán)水受到強(qiáng)堿性物質(zhì)污染后,其堿度和pH大幅升高,懸浮物質(zhì)量濃度達(dá)到500 mg/L(水質(zhì)正常時(shí)懸浮物質(zhì)量濃度僅為12~20 mg/L)。因懸浮物含量高,導(dǎo)致循環(huán)水外觀呈灰白色。將水中的懸浮物采用X-射線熒光能譜儀進(jìn)行成分分析,結(jié)果見表5。
注:各項(xiàng)目數(shù)值均以質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)。
從表5可以看出,懸浮物中存在鋁的化合物,但懸浮物主要成分為鈣、鎂的化合物。常溫下,MgO和H2O的水化反應(yīng)進(jìn)行得很緩慢,這是因?yàn)镸gO和H2O反應(yīng)生成的Mg(OH)2難溶于水,它包裹在MgO的表面,抑制了MgO和H2O的進(jìn)一步反應(yīng)。而CaO的水化反應(yīng)現(xiàn)象比較劇烈,CaO和H2O反應(yīng)放出大量的熱,生成白色的沉淀物Ca(OH)2,使溶液變渾濁。
本次泄漏到凝結(jié)水中的液體NaOH在水中電離后生成OH-,其與Ca2+結(jié)合形成微溶的Ca(OH)2,因此造成了污染后的循環(huán)水外觀呈灰白色。
5 循環(huán)水污染處理策略分析
1)降低堿度
污染后由于循環(huán)水的堿度和pH均升高,水中的Ca(HCO3)2容易轉(zhuǎn)化成CaCO3沉積在換熱器上。因此必須盡快降低循環(huán)水堿度,以避免凝汽器和其他換熱器結(jié)垢。向循環(huán)水系統(tǒng)加硫酸是降低循環(huán)水堿度的主要方法,其可將水中的碳酸鹽硬度轉(zhuǎn)變成非碳酸鹽硬度(CaSO4)。
2)膠球清洗
連續(xù)運(yùn)行膠球清洗裝置,對凝汽器管內(nèi)壁進(jìn)行撞擊和磨擦,從而達(dá)到將凝汽器管內(nèi)壁泥垢清洗干凈的目的。循環(huán)水水質(zhì)正常條件下,膠球清洗投運(yùn)6 h/d即可滿足要求。但在循環(huán)水發(fā)生污染后,懸浮物含量升高、結(jié)垢趨勢增大的情況下,連續(xù)運(yùn)行膠球清洗裝置,可以有效降低懸浮物在凝汽器不銹鋼管沉積的幾率。
6 循環(huán)水污染處理效果評(píng)價(jià)
1)凝汽器結(jié)垢情況
凝汽器真空是表征凝汽器工作正常與否的主要指標(biāo),對汽輪機(jī)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性具有重大影響。影響凝汽器傳熱端差的因素比較復(fù)雜,主要包括凝汽器傳熱特性、熱負(fù)荷、清潔系數(shù)、空氣量及冷卻水系統(tǒng)特性等。在本系統(tǒng)中其他參數(shù)均沒有變化,因此凝汽器的清潔程度(結(jié)垢)是影響凝汽器端差的唯一因素。通過循環(huán)水系統(tǒng)污染前后的負(fù)荷、真空及凝汽器端差參數(shù)變化(見表6)基本可以確認(rèn)凝汽器是否結(jié)垢。
從表6可以看出,在負(fù)荷基本相同情況下,凝汽器真空、凝汽器端差等參數(shù)變化不明顯,因此可以確認(rèn),循環(huán)水污染后經(jīng)處理未造成凝汽器結(jié)垢。
2)循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕情況
循環(huán)水系統(tǒng)采用加硫酸降低堿度的同時(shí),增加了水中SO42-含量,經(jīng)檢測循環(huán)水中的SO42-為1 340 mg/L。因?yàn)榘l(fā)生污染時(shí)未帶入Cl-,而日常循環(huán)水中的Cl-在400~500 mg/L,因此,(SO42-+Cl-)在1 740~ 1 840 mg/L。由于SO42-質(zhì)量濃度未超過1 500 mg/L,(SO42-+Cl-)質(zhì)量濃度小于2 500 mg/L,滿足《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50050—2017)中間冷開式系統(tǒng)循環(huán)冷卻水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),故腐蝕在可承受范圍之內(nèi)。
3)阻垢效果分析
根據(jù)《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50050—2017),對于間冷開式系統(tǒng)循環(huán)冷卻水,要求(鈣硬度+總堿度)≤1 100 mg/L。2號(hào)水塔循環(huán)水日常鈣硬度+總堿度為900~1 000 mg/L,阻垢效果在合格范圍之內(nèi)。污染發(fā)生后,采取加酸降低循環(huán)水堿度,使鈣硬度+總堿度下降,由表3可知,鈣硬度+總堿度下降到了915 mg/L,可以降低循環(huán)水結(jié)垢的傾向。
7 污染防范措施
1)防止凝結(jié)水污染
多水源補(bǔ)水循環(huán)水系統(tǒng)污染源控制是保證循環(huán)水系統(tǒng)安全運(yùn)行的重中之重,一旦循環(huán)水發(fā)生污染,由于其系統(tǒng)龐大,處理需要較長過程,且處理效果也存在不確定性。鋁冶煉廠粉煤灰提取氧化鋁工藝過程復(fù)雜,全工藝過程都需要液堿和蒸汽,因此凝結(jié)水受堿污染風(fēng)險(xiǎn)較大。為防止受污染的凝結(jié)水影響循環(huán)水,需要鋁冶煉廠加強(qiáng)對凝結(jié)水水質(zhì)的監(jiān)測,凝結(jié)水水質(zhì)不合格時(shí),禁止回用于火電廠循環(huán)水并自動(dòng)切出。蘇州水處理設(shè)備
2)防止循環(huán)水污染
循環(huán)水系統(tǒng)龐大,一旦發(fā)生水質(zhì)污染,處理難度較大。因此,防止循環(huán)水污染更為重要??梢圆扇∫韵麓胧?/span>
①在各補(bǔ)充水管道上加裝在線監(jiān)測儀表,并設(shè)置水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警,聯(lián)鎖關(guān)閉循環(huán)水補(bǔ)充水閥門;
②水質(zhì)異常時(shí)及時(shí)通知相關(guān)企業(yè)協(xié)助查找水質(zhì)異常原因,廢水處理和凝結(jié)水回用企業(yè)也要加強(qiáng)對系統(tǒng)設(shè)備的維護(hù),采取技術(shù)措施避免類似污染事件的發(fā)生。工業(yè)純水設(shè)備, 蘇州水處理設(shè)備,蘇州醫(yī)用純水設(shè)備 ,醫(yī)用水處理設(shè)備。
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